Olson International de Monterrey mejora la operación de sue prensa estampadora y gana un premio como resultaldo
May 5, 2010
Olson International de Monterrey, an operating unit of IMS Buhrke-Olson, a precision parts maker with two other Mexican manufacturing locations, elected to focus on its die change process for its 200-ton stamping press. Die changeovers were taking far too long, almost two hours, and the project team wanted to reduce that significantly.

En la economía global de la actualidad, un manufacturero es tan fuerte como su cadena de suministro. Un eslabón débil puede resultar en productos de mala calidad o retardos en los envíos debido a entregas tardías de componentes, y ambas cosas pueden resultar muy costosas en términos de dinero y de percepción pública.
Ésa es la razón por la que los manufactureros se están interesando mucho en el éxito de sus proveedores. Si la base de suministro es sólida, el manufacturero puede gastar más tiempo enfocándose en cuestiones estratégicas y, se espera, en explotar el talento de sus proveedores para fortalecer su posición en el mercado.
TK Holdings Inc., un fabricante de componentes automotrices, que incluyen sistemas de seguridad de bolsa de aire, buscó este tipo de mejora, pero en lugar de simplemente mandar instrucciones mediante correspondencia electrónica, la compañía hizo un concurso. Se estableció el “Proyecto de Círculos de Calidad para Proveedores, Desarrollo de Proveedores” para ver qué compañía podía lograr los mejores resultados medibles en el desarrollo y la implementación de cambios para mejora de procesos. TK Holdings pidió a compañías proveedoras que presentaran sus ideas y seguimiento con los proyectos que serían creados para implementar esos cambios.
Olson International de Monterrey, una unidad operativa de IMS Buhrke-Olson, un fabricante de partes de precisión junto con otras dos localidades mexicanas de manufactura, eligió concentrarse en su proceso de cambio de dado para su prensa estampadora de 200 toneladas. Los cambios de dado estaban tomando demasiado tiempo, casi dos horas, y el equipo de proyectos quería reducir ese tiempo significativamente.
El equipo de proyectos identificó las causas de fondo de los retardos, llevó a cabo planes de acción para acelerar el proceso de cambio, y redujo el tiempo promedio de cambio a un poco más de 45 minutos. Por ese esfuerzo, el equipo fue seleccionado como ganador del premio de Desarrollo de Proveedores de TK Holdings.
Así es como el equipo de proyectos redujo su tiempo de cambio de dado, con lo cual ganó Olson International de Monterrey el respeto de su cliente.
Cuando el equipo de proyectos revisó los procesos de manejo de dados para la prensa de 200 toneladas, tuvo mucho qué investigar. Ocurren aproximadamente tres cambios de dado en cada turno, y se usa un total de 37 dados. Afortunadamente, seis de ésos son para productos en alto volumen, de acuerdo con Rodolfo Chapa, gerente general de Olson International de Monterrey, lo cual permitió al equipo concentrarse en unos cuantos procesos y lograr un gran impacto.
El equipo de proyectos consideró posibles causas de fondo para los retardos y luego confirmó esos retardos mediante observación y estudios de tiempos. El equipo encontró que los empleados perdían tiempo en el taller buscando herramientas, buscando la mejor forma de instalar dados, e incluso llevando los dados del almacén a la prensa.
Con esas causas de fondo identificadas, el equipo de proyectos implementó un plan de acción durante un periodo de seis meses. La meta era poder quitar un dado e instalar uno nuevo en la prensa estampadora en 30 minutos.
El equipo de proyectos hizo ocho cambios que redujeron de manera espectacular el tiempo de cambio del dado:
Al final, el equipo de proyectos no cumplió su meta de cambio en 30 minutos, pero mejoró el tiempo de cambio en un 80 por ciento. TK Holdings obviamente encontró valioso el esfuerzo, pero las recompensas reales pueden no venir en forma de un trofeo o de un certificado.
Chapa dijo que el equipo de proyectos sigue buscando formas de reducir el tiempo de cambio. Una idea es estandarizar el espesor de las placas cerca de las áreas de sujeción para que los técnicos de prensa sólo tengan que ocuparse de un solo tamaño de perno. Otra idea requiere agregar un anaquel de limpieza cerca de la prensa, de forma que la parte inferior del dado pueda limpiarse de manera fácil y cómoda antes de que se use de nuevo.
Nada se está pasando por alto como parte del proceso de investigación. Chapa agregó que el equipo de proyectos hasta está pensando en precalibrar la distancia de la tuerca en cada perno, de forma que se reduzca el tiempo de apriete.
La búsqueda para mejorar los procesos de producción no se limitará al cuarto de prensas. Chapa dijo que espera poner a un equipo de proyectos a revisar los centros de trabajo de soldadura y la célula de soldadura robótica con la esperanza de aumentar la capacidad de proceso del departamento.
Ese tipo de esfuerzo galardonado mantiene a una compañía a la cabeza de sus competidores y mejora su estatus ante los ojos de sus clientes de manufactura.